本網(wǎng)訊 近日,湘潭發(fā)電公司設備部電氣專業(yè)組利用機組集中檢修期間深入學習《大氣污染物瞬時超標控制措施》《環(huán)保設備利用率措施》等環(huán)保管理制度,并加強對大功率電氣設備、大電流運行狀態(tài)的檢查核對,以精細化管理促節(jié)能降耗水平提升。
在2號機開機后的運行過程中,設備部電氣點檢員檢查發(fā)現(xiàn)當爐尾溫度達到設計值360℃后,電加熱器的理論輸出電流應該降為0 A,但實際電流為120A。通過與環(huán)保專業(yè)交流溝通,并與熱控專業(yè)共同判斷檢查,發(fā)現(xiàn)電加熱器控制邏輯內(nèi)有5%的最低限制頻率,將最低限制頻率解除后,電加熱器的實際電流由120A降為65A,說明電加熱器的控制方式存在問題導致電流無法降為0 A。為解決這一問題,電氣組現(xiàn)場檢查每組電加熱器的運行電流,發(fā)現(xiàn)第六組由可控硅控制的加熱器B C相之間存在65 A的運行電流,初步判斷為該組可控硅故障或PLC信號不正確導致。點檢員“對癥下藥”,將該組加熱器退出運行后,脫硝電加熱器在爐尾溫度達到360℃時,電流降為0 A。
設備部電氣專業(yè)以109項能耗指標為抓手,加強設備能耗治理,通過對2號脫硝電加熱器的檢查,徹底解決了電加熱器電流不能歸0的故障,保障了設備穩(wěn)定運行,提升了節(jié)能降耗管理水平。
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在2號機開機后的運行過程中,設備部電氣點檢員檢查發(fā)現(xiàn)當爐尾溫度達到設計值360℃后,電加熱器的理論輸出電流應該降為0 A,但實際電流為120A。通過與環(huán)保專業(yè)交流溝通,并與熱控專業(yè)共同判斷檢查,發(fā)現(xiàn)電加熱器控制邏輯內(nèi)有5%的最低限制頻率,將最低限制頻率解除后,電加熱器的實際電流由120A降為65A,說明電加熱器的控制方式存在問題導致電流無法降為0 A。為解決這一問題,電氣組現(xiàn)場檢查每組電加熱器的運行電流,發(fā)現(xiàn)第六組由可控硅控制的加熱器B C相之間存在65 A的運行電流,初步判斷為該組可控硅故障或PLC信號不正確導致。點檢員“對癥下藥”,將該組加熱器退出運行后,脫硝電加熱器在爐尾溫度達到360℃時,電流降為0 A。
設備部電氣專業(yè)以109項能耗指標為抓手,加強設備能耗治理,通過對2號脫硝電加熱器的檢查,徹底解決了電加熱器電流不能歸0的故障,保障了設備穩(wěn)定運行,提升了節(jié)能降耗管理水平。